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41.問:對于卡魯塞爾氧化溝工藝,它在污泥泥齡以及剩余污泥量的計算應該怎樣算才能使實際量與計算量的出入不大,它有沒有簡潔的計算公式或者說通用公式? 42.問:我廠工業污水,印染和化工。現生化池污泥只有1.2g/L.鏡檢沒有發現原生和后生動物,出水不達標,一個星期大流量回流污泥,還是沒變化。SVI和SV%都很高,但是看不到絲狀菌。請問該采取什么措施? 43.問:一個工業園需要建設30000噸/天的污水處理廠,現有家公司提出“硅藻精土+生化”處理工藝。以前也曾看到關于這種技術的介紹,但是說法相差很大,不知道該相信誰?請發表看法。 44.問:UASB法在國內應用了很多,但運行的效果也大不相同。究其原因,我想是幾個方面:三相分離器;布水系統;保溫措施。在此我有些疑問:(1)采用UASB法時,三相分離器是根據特定污水設計的嗎?我見國內有很多專門生產三相分離器的,而u法使用較多是在工業廢水方面,不同的工業廢水性質不一樣是否會影響三相分離器的正常使用?(2) 三相分離器是底部進水,布水容易堵塞,不知道運行的好的u法是怎樣解決這個問題的?(3)厭氧反應在35℃時比較好,u池的保溫是如何做到的?尤其是采用鋼結構的池體時。u池產生的沼氣如何使用?如果u池內的溫度達不到要求,考慮加熱時應采用何措施呢? 45.問: UASB的HRT要求較長,水力負荷太大,跑泥特別嚴重,長時間的內回流出水帶泥較多,反而不利顆粒污泥的形成。不知你如何看? 46.問:我廠采用三溝式氧化溝處理污水,BOD在350mg/L左右,處理后剩余污泥特別多,是怎么回事?跟運行周期有沒有關系? 47.問:我們用的是卡魯塞爾2000的氧化溝,出水口的溶解氧一般控制在2mg/L左右,最高值控制在3.0 mg/L,進水的水量為3萬每溝每天,進水的BOD有時候較低,平均值在50 mg/L,氧化溝的有效容積為14750m3,MLSS一般控制在3000 mg/L,由此得出的F/M為0.0339(不知此值對否),如果此值正確,那么污泥負荷也太低了吧?污泥齡一般控制在15天左右,SV30為15,SVI為50左右,不知該如何進行工藝的調整,來緩解跑泥的現象? 48.問:水解酸化在廢水處理中是一個很難說清的處理工藝,對于COD來講,有的去除率很低,有的去除率比較高,我設計的一個化工廢水項目,水解酸化COD的去除率高達40~50%,但需少量曝氣。我設計的印染廢水處理中水解酸化COD去除率一般在15~20%左右,但色度的去除率很高。水解酸化對PH的要求實際上并沒有象資料上講的那么高,PH在6~10之間均有效果,但在8左右效果應該比較好。 49.問:UASB按照三相分離器的原里和作用,是不應該有污泥回流的,但由此而來產生如下問題:(1)UASB反應器跑泥時如何補充污泥?(2)UASB反應器受沖擊時引起污泥濃度波動,如何盡快使其恢復平穩?(3)在排出UASB反應器中無機化的污泥時,如何盡快使其恢復到所需的污泥濃度? 50.問: UASB之所以污染物去除效率高,主要是顆粒污泥的作用,而你卻說是絮凝污泥,這是怎么會事? |
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主講老師 |
精講班 |
考題預測班 |
報名 |
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課時 | 試聽 | 課時 | 試聽 | |||
周建勛 |
40 |
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10 |
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丁淑杰 |
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10 |
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環境影響評價技術方法 | 丁淑杰 | 40 | ![]() |
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環境影響評價案例分析 | 馮老師 | 40 | ![]() |
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【責任編輯:趙桂萍 糾錯】 |
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